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立井抓巖機的研究與改進

發(fā)布時間:2023-07-20 15:38:07 熱度:422 標簽:
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介紹了國內(nèi)外立井抓巖機的研究現(xiàn)狀,重點闡述了國內(nèi)抓巖機存在的問題與改進提高的技術(shù)途徑。指出國內(nèi)HZ型中心回轉(zhuǎn)抓巖機性能可靠,機動靈活,故障率低,自研制成功以來,一直成為煤炭和冶金系統(tǒng)主要機型;但還存在變幅機構(gòu)推力油缸損壞嚴重、提升鋼絲繩跳匝和原機配套的抓斗耐用度低等問題。為此,煤科總院北京建井研究所和太原機器廠合作,通過改進,研制成功了HZ-6C型中心回轉(zhuǎn)抓巖機,其技術(shù)性能明顯優(yōu)于HZ-6型,既杜絕了鋼絲繩跳匝現(xiàn)象,又提高了抓巖機的生產(chǎn)效率。據(jù)測定,其實際技術(shù)生產(chǎn)能力達到75m3/h。

  關(guān)鍵詞 抓巖機 立井 抓斗 改進

在立井施工中,抓巖工序約占整個作業(yè)循環(huán)時間的60%。抓巖機的技術(shù)性能直接影響抓巖生產(chǎn)效率和井筒的施工速度。因此,世界各國非常注重對抓巖機的研制開發(fā),迄今已開發(fā)出數(shù)10種機型的抓巖機。

1 國內(nèi)外抓巖機的研制開發(fā)概況
1.1
 國外概況
國外從50年代初就開始應(yīng)用多瓣式氣動抓巖機。前蘇聯(lián)1947年生產(chǎn)了斗容為0.1m3的ВЧ-1型抓巖機后,相繼生產(chǎn)了ВЧ-2型、ВЧ-3型、ВЧ-5型等系列產(chǎn)品。50年代后期,國外開始研制生產(chǎn)抓斗容積為0.4~1.0m3機械操縱式抓巖機。這種抓巖機按其工作和結(jié)構(gòu)特征可分為靠壁式、環(huán)形軌道式和中心回轉(zhuǎn)式抓巖機。
靠壁式抓巖機在工作時由地面絞車單獨懸吊,不依附于鑿井吊盤。平時提升至安全位置,工作時機身用錨桿固定在井壁上。如法國的“倍洛托”、英國的“德曼格”、德國的“施艾依德特”、瑞典的BK型抓巖機等。這些抓巖機一般用于金屬礦山。
環(huán)形軌道式抓巖機一般自帶工作盤或以鑿井吊盤的下層盤代用。環(huán)形軌道固定連接在工作盤上,機器的中心立柱固定在工作盤中央。工作時抓斗的環(huán)向移動通過環(huán)形軌道實現(xiàn),徑向移動則通過橫梁由徑向行走小車實現(xiàn)。如前蘇聯(lián)的KC-2Y/40,2KC-2Y/40,KC-1M型抓巖機等。
中心回轉(zhuǎn)式抓巖機的機身固定在鑿井吊盤的下層盤。工作時抓斗的環(huán)向移動通過主機回轉(zhuǎn)實現(xiàn),抓斗的徑向移動通過變幅機構(gòu)實現(xiàn)。這種抓巖機在國外應(yīng)用較普遍。如南非立井掘進中幾乎全部應(yīng)用這種機型,有“普列葉爾”、“菲克多”、“威克托爾”等。
目前一些國家正在著手研制全自動抓巖機,實現(xiàn)抓斗定位、下放、抓巖、提升程序化。
1.2 國內(nèi)概況
我國立井抓巖機的研制工作始于50年代。50年代初從前蘇聯(lián)引進了БЧ-1型人工操縱小型氣動抓巖機,隨后仿制出NZQ2-0.11型抓巖機,其抓巖能力僅為8~12m3。60年代中期以來,我國開始大斗容抓巖機的研制開發(fā)工作,先后研制成功HK-6型、HK-4型靠壁式抓巖機,HZ-6型、HZ-4型中心回轉(zhuǎn)式抓巖機和HH型環(huán)形軌道式抓巖機。這3種抓巖機的技術(shù)性能參數(shù)見附表。

附表 3種結(jié)構(gòu)抓巖機的主要技術(shù)性能參數(shù)



參數(shù)名稱  HH-6HZ-6HK-6
額定生產(chǎn)能力/m3*h-1505050
抓斗容積/m30.60.60.6
抓斗質(zhì)量/kg7 71010 4107 340
抓斗張開直徑/mm2 1302 1302 130
抓斗閉合直徑/mm1 6001 6001 600
提升馬達功率/kW18.6418.642×15
耗氣量/m3*min-1151730

  HK型靠壁式抓巖機由地面絞車單獨懸吊,不受吊盤影響,但每次作業(yè)前需將機身通過錨桿固定在井幫上。當井幫圍巖松軟時,抓巖機很難固定。因此,這種抓巖機不適于煤炭系統(tǒng)鑿井使用,即使冶金系統(tǒng)現(xiàn)在也很少使用。
HH型環(huán)形軌道抓巖機曾在大屯、兗州、開灤等礦區(qū)應(yīng)用,并在錢家營礦副井表土段施工中取得月成井122m的好成績。但由于這種機型的環(huán)形軌道尺寸固定,不適于變井徑井筒。而且在抓巖時常出現(xiàn)環(huán)形軌道隨吊盤傾擺,致使抓斗不能到位投抓。因此,該機在近年已不生產(chǎn)。
HZ型中心回轉(zhuǎn)抓巖機性能可靠,機動靈活,故障率低,適用于不同井徑的井筒。因此,這種抓巖機自研制成功以來,一直成為煤炭、冶金系統(tǒng)主要使用機型。但從眾多施工單位使用情況看,這種抓巖機也存在急需解決和改進的問題。

2 HZ中心回轉(zhuǎn)抓巖機存在的問題
  (1)變幅機構(gòu)推力油缸損壞嚴重。HZ型中心回轉(zhuǎn)抓巖機推力油缸采用普通的雙作用油缸。油缸中的液壓油采用氣液增壓器加壓,只有下腔通液壓油,而上腔則與大氣相通。因為井下空氣潮濕,油缸上腔極易銹蝕,密封圈損壞嚴重,廠家在生產(chǎn)HZ-6B型中心回轉(zhuǎn)抓巖機時,也沒有采用有效的方法解決這個問題,而由不清潔的機架管腔代替附油箱,油中雜質(zhì)又極易損壞下腔和活塞。為此,常常需要充足的備件更換。更換油缸或密封件不僅影響掘進工時,而且油缸備件費用十分昂貴。
(2)提升鋼絲繩跳匝。由于HZ型中心回轉(zhuǎn)抓巖機以鑿井吊盤為機架,司機操縱室一般距工作面20m左右。由于井下照明條件有限,加之水霧大,致使抓巖機司機視野不清,抓斗落地后很難準確控制松繩量。松繩量過小,抓斗不能抓滿矸石;松繩量過大,常發(fā)生鋼絲繩跳匝咬繩現(xiàn)象,不僅增加了抓巖機維修量及更換鋼絲繩的費用,而且嚴重地影響了抓巖效率。
(3)原機配套的抓斗耐用度低。原機配套的0.6m3抓斗耐用度低,使用壽命短,主要表現(xiàn)為氣缸拉傷、連桿折斷、抓片變形、耳子斷裂、抓尖脫落、U型環(huán)和銷軸損壞十分頻繁。一般整機在不間斷維修和大量更換備件的條件下,累計抓巖量也不足10 000m3。
以上這些問題,嚴重影響抓巖生產(chǎn)率,浪費抓巖工時。據(jù)統(tǒng)計,在平頂山六礦二水平進風(fēng)井施工中,抓巖機故障時間占總掘砌循環(huán)時間的5%,其它礦區(qū)抓巖機故障率更高。因此,如果能全面系統(tǒng)地解決上述問題,其技術(shù)經(jīng)濟效益是十分顯著的。

3 中心回轉(zhuǎn)抓巖機結(jié)構(gòu)與性能的改進
  提高抓巖機主機的機械化程度,研究抓巖阻力的變化規(guī)律,減少抓斗及其它部件的故障率是近幾年國內(nèi)抓巖機的主要攻關(guān)目標。
針對目前HZ型中心回轉(zhuǎn)抓巖機存在的問題,煤科總院北京建井研究所與太原礦山機器廠合作,成功地研制開發(fā)了HZ-6C型中心回轉(zhuǎn)抓巖機。HZ-6C型中心回轉(zhuǎn)抓巖機比HZ-6型抓巖機有以下幾點改進。
3.1 增加了抓斗自動降控系統(tǒng)
在原HZ型抓巖機氣動控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加了具有傳感和執(zhí)行功能的鋼絲繩氣動自動降控裝置。其主要動作原理是,當抓斗落地失重后,由自動降控裝置中的頂桿壓向機控閥的操作鈕,機控閥換向并將壓縮空氣送進延時閥控制口,經(jīng)延時后,氣控單向閥控制口通大氣,由氣控單向閥截止氣源,提升馬達斷氣停車。延時閥的延時時間可根據(jù)掘進工作面的矸石量和抓巖機司機的熟練程度自由調(diào)節(jié),一般為3~10s。
在抓巖機上安裝上述自動降控裝置及其配套的控制閥后,司機只要將抓巖機操作閥打到抓斗下放位置,抓斗落地完成下挖動作后,18.64kW氣馬達則會自動停車,然后可進行抓斗抓巖閉合、提升、張開等操作,從根本上解決了司機在抓斗落地后停車控制難、鋼絲繩易損壞斷繩等問題,實現(xiàn)了自動控制抓斗下放、落地、下挖、停車等全過程,使我國抓巖機向自動化方向又邁進了一步。
3.2 改進變幅機構(gòu)推力油缸
為了徹底根除推力油缸銹蝕、拉傷及漏油現(xiàn)象,研制了自潤滑閉路循環(huán)油缸。自潤滑閉路循環(huán)油缸與普通雙作用液壓缸不同之處在于液壓缸的活塞桿空腔儲有潤滑油并與推力液壓上腔相通。當來自增壓缸的高壓油經(jīng)控油閥進入液壓缸下腔時,活塞桿向上伸出使抓巖機大臂上擺,液壓缸上腔的潤滑油被活塞壓入到活塞空腔內(nèi);當抓巖機大臂下擺時,液壓缸下腔回油至增壓缸,油缸活塞下移。在大臂及抓斗的重力作用下,活塞桿空腔內(nèi)的潤滑油被吸回到油缸上腔,如此循環(huán),實現(xiàn)液壓缸上腔閉路潤滑。為了減小活塞與液壓缸的運動阻力,在活塞桿端部設(shè)有呼吸器。在呼吸器內(nèi)部裝有防溢片,保證進入活塞桿空腔的油不被溢出,同時有效阻止了污物進入活塞桿空腔。
3.3 引入DTQ6型抓斗
DTQ型系列抓斗為煤科總院北京建井研究所研制開發(fā)的新一代多瓣式氣動抓斗,該抓斗采用了具有局部自由度的五桿機構(gòu)的組合結(jié)構(gòu)。抓巖時,當兩相鄰抓片遇有夾石或被石塊卡阻時,其余抓片仍能借助抓斗機構(gòu)的多余活動度而實現(xiàn)差動閉合。這樣一方面提高了抓斗的抓滿系數(shù),另一方面使抓斗各構(gòu)件始終保持均等受力狀態(tài)。所以,抓斗的耐用度明顯高于原機配套抓斗。據(jù)在大同礦務(wù)局四臺溝工程處進行的耐用度跟蹤考核試驗結(jié)果表明,該抓斗曾創(chuàng)累計抓巖近40 000m3而未更換主要零部件的紀錄,達到國內(nèi)同類抓斗使用壽命的4倍。所以,引用DTQ6型抓斗后,使抓巖機的綜合機械性能得到了大幅度的提高。
DTQ6型抓斗之所以經(jīng)久耐用,很重要的一點是在設(shè)計方法上改變了傳統(tǒng)的做法。國內(nèi)抓斗的傳統(tǒng)設(shè)計方法或沿用前蘇聯(lián)50年代提出的計算理論,或進行簡單的類比設(shè)計,致使抓斗結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,抓巖效率不高,使用壽命低。煤科總院北京建井研究所在對抓斗抓巖過程中的抓巖阻力矩進行測試研究基礎(chǔ)上,建立了抓巖阻力及阻力矩的數(shù)學(xué)模型。經(jīng)過實測,DTQ6型抓斗工作時的動力特性符合實際工況條件,因此在不增加氣缸直徑和重量的情況下,抓巖效率高,使用壽命長。
通過改進形成的HZ-6C型中心回轉(zhuǎn)抓巖機的技術(shù)性能明顯優(yōu)于HZ-6型抓巖機。由于HZ-6C型抓巖機能自動控制抓斗落地動作和時間,既杜絕了鋼絲繩跳匝現(xiàn)象,又提高了抓巖機的自動化程度,從而提高了抓巖機的生產(chǎn)效率。據(jù)測試,HZ-6C型抓巖機的實際技術(shù)生產(chǎn)能力達到75m3/h。

4 結(jié) 語
綜上所述,國內(nèi)抓巖機的研制從引進到仿制,從消化吸收到自行開發(fā),取得了令人滿意的成果??v觀立井施工技術(shù)的發(fā)展趨向,抓巖機還需從以下幾個方面進行改進提高。
(1)將抓巖機操作系統(tǒng)移到井筒工作面,實現(xiàn)離機遙控操作,提高抓巖機工作效率,避免誤操作。
(2)對抓巖機關(guān)鍵元部件進行技術(shù)攻關(guān),提高設(shè)備的可靠性。
(3)研制適于抓巖機配套的消聲裝置,降低工作面噪聲,改善抓巖作業(yè)環(huán)境。
(4)減輕抓巖機重量,減小機器外形尺寸,最大限度地減少占用井筒有效空間。

作者單位:煤炭科學(xué)研究總院,北京,100013

作者簡介

  姜 利,男,1960年生,高級工程師。1983年畢業(yè)于阜新礦業(yè)學(xué)院,現(xiàn)從事科研管理工作,已發(fā)表論文10余篇。


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